7月13日,開平機尾板解決方案通過最后數據驗收階段,成功將尾板控制在5張以內。

長期以來開平機一直存在內圈板材受力變形的問題,從而導致尾板增多,尾板經常有10張甚至10張以上降級,給成品率帶來極大影響。針對這一現象,不銹鋼公司成立QC專項小組,歷時6個月先后對開卷軸水平、開卷剎車盤、剎車盤氣剎壓力、工藝段前壓輥、工藝段矯直機輥系等問題進行整改、判定,最終將問題集中在工藝段與開卷機硬連接、措頓等方面,并采取工藝段與開卷機延時啟停的方法,給開卷機10秒左右的緩沖時間、開機人員通過緩停緩起的方法,解決開卷機措頓的問題,從而保護卷帶內徑,減少啟停對內圈的沖擊。

通過近1個月400個卷的跟蹤統計,本次改造較好地解決了尾板數量超標的問題,基本將尾板控制在5張以內,本次改造不僅提高了板材成品率、降低了二級損耗,也增進了不銹鋼各QC小組的信心,不銹鋼將以技術改造為核心,常抓降本增效活動。